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志賀2号機 新設計低圧タービンについて
資料No.7-2 北陸電力㈱志賀2号機 新設計低圧タ ビンについて 新設計低圧タービンについて (工事計画の概要) 平成20年10月31日 原子力安全 保安院 原子力安全・保安院 原子力発電安全審査課 1 経 緯 ・平成18年3月15日 : 志賀2号機運開 ・平成18年7月5日 : 手動停止 ・平成18年12月23日 : 修理工事着手 ・平成20年6月5日 : 使用前検査合格 ・平成20年9月26日 平成20年9月26日 : 工事計画届出 (タービン取替) 2 低圧タービン第12段の損傷状況 A号機 B号機 C号機 合計 損傷本数 75 71 112 258 総 本 数 280 280 280 840 動 翼 注)損傷は、第12段動翼のみに発生。 3 対策内容(整流板の設置) 整流板(上半) 整流板(下半) 4 浜岡5号機圧力プレート(整流板)の点検状況 ※中部電力から入手 運転時間 約12,000時間 5 整流板設置後の発電への影響 電気出力 (MW) 設置前 設置後 1,358 1,206 6 新型タービンの設計変更点 第12段の動翼、噴口・隔板(静翼)の 第12段の動翼 噴口 隔板(静翼)の 設計変更 第12段動翼の連結方式の変更 7 第12段翼の主な仕様 (数値の単位:mm) 翼根元径* 翼有効長さ* 翼先端径* 翼根元幅* フォーク部長さ* 翼連結構造 翼材料 *:次ページスライド参照。 新設計翼 旧設計翼 約 2,500 2 500 約 530 約 3,600 約 100 約 140 CCB構造 12Cr-Nb-N鋼 同 左 < < < > テノン シ ラウド構造 テノン・シュラウド構造 同 左 12段翼の主な部位 翼 翼先端径 翼先端径 翼根元径 翼根元幅 フォ ク部長さ フォーク部長さ 翼有効長さ 翼根元径 9 新・旧第12段動翼 新設計翼 旧設計翼 CCB構造 (CCB:Continuous Cover Blade) テノン・シュラウド構造 10 法令上の手続き 電気事業法 (昭和39年 法律第170号) 公共の安全の確保上重要な工事をしようとす る者は その工事の計画について 経済産業 る者は、その工事の計画について、経済産業 大臣に対して手続きを行わなければならない。 工事計画 工 事 計 画 電気工作物の構造、強度、性能が、公共の安 気 構 、強度、 、 全の確保上問題がないものであることを国が 確認する。 認 可 工事計画 届 出 12 タービン取替に係る工事計画手続き (工事内容) 低圧タービンの「改造」 低圧タ ビンの「改造」 電気事業法 施行規則 別表第2 第2項(2) (3) 5%以上の出力変更を伴うもの 円板の強度の変更を伴うもの 工事計画届出 13 工事計画と技術基準 蒸気タ ビンは、「発電用原子力設備 蒸気タービンは 「発電用原子力設備 に関する技術基準」第34条において 準用する「発電用火力設備 関する 準用する「発電用火力設備に関する 技術基準を定める省令」を満足しなけ ればならない。 14 発電用火力設備に関する技術基準 ① 回転速度に対して十分な機械的強 度を有すること。 度を有す ② 軸受又は軸は 軸受又は軸は、振動に対して十分 振動に対して十分 な機械的強度を有すること。 ③ 耐圧部分に生ずる応力が、材料の 許容応力を超えてはならない。 許容応力を超えてはならない 15 ① 回転速度に対する各部位の強度 翼根元部 44% 隔板・噴口 円板翼溝部 26% 29% 円板 翼止めピン 38% 41% 注: 車軸 静 翼 動 翼 中の数値は 許容応力に対する 発生応力の比 16 ② 軸の強度 許容応力に対する 発生応力の比率 (%) 高圧 ~ 低圧A 低圧A ~ 低圧B 低圧B ~ 低圧C 低圧C ~ 発電機 19 41 (※) 43 (※) 47 短絡時の値を記載。 値を記載。 (注) 1 短絡時 2 ※印は、区間で最も厳しい軸受けの値を記載。 17 ③ 耐圧部分(車室)の強度 低圧内部車室(胴部) 最高使用圧力 (MPa) 0.35 最高使用温度 (℃) 149 必要最小肉厚 (mm) 11.41 設計肉厚 (mm) 22.3 18 第12段の振動評価結果 ランダム振動 ランダム振動による発生応力は、 疲労限の 9%程度であり、十分な裕度を有している。 ランダム+フラッシュバック振動 11段~14段までを模擬した縮小モデルにより 、20%負荷遮断時のランダム振動とフラッシュ 負荷遮 時 ダ 振 バック振動の重畳による発生応力は疲労限の 振 23%程度であり、十分な裕度を有している。 19 第12段以外の動翼の振動評価結果 低圧内部車室(胴部) 第11段 第13段 第14段 逆流の影響は第12段までである。このため、ランダム振動の 影響はない。また、フラッシュバックが生じないため、この影響 もない。 ランダム振動の影響は6 N/mm2程度である。これに20%負 荷遮断時のフラッシュバックの影響の重畳を考慮してもそ の発生応力は疲労限の19%程度と十分な裕度を有しており 問題はない。 ランダム振動の影響は8 N/mm2程度である。これに20%負荷 遮断時のフラ シ バ クの影響の重畳を考慮してもその発生 遮断時のフラッシュバックの影響の重畳を考慮してもその発生 応力は疲労限の19%程度と十分な裕度を有しており問題は ない。 20 低圧タービンの耐震性 新設計タービンは、第12段の動翼の設計変更により、低圧 新設計タ ビンは 第12段の動翼の設計変更により 低圧 タービンA、B、Cそれぞれ約 0.1 %程度重量が軽くなる。これ による耐震性 の影響はわずかであり、問題はない。 による耐震性への影響はわずかであり、問題はない。 A号機 B号機 C号機 新 旧 新 旧 新 旧 43 43 43 43 44 44 基礎ボ 基礎ボルト せん断応力の 許容応力に対する 比率(%) 21 新設計の確認(1/2) ① 12段翼の振動: 1/1スケールの実物大モデルを製作し、これを用いて共 ケ 実物大 デ を製作 れを用 共 振に関する試験を実施。この結果、12段翼の振動共振点が 共振回避範囲にないことを確認 共振回避範囲にないことを確認。 300 新設計翼の 振動共振点 A1モード 200 共振回避範囲 振動変位方向 向 振動数 (Hz) 400 回転方向 100 新設計翼の振動形態 新設計翼 振動形態 実物大モデル (北陸電力から入手) 0 0 0 600 1200 10 20 ロータ回転数 (rpm) 1800 30 22 新設計の確認(2/2) ② ランダム振動、フラッシュバックの影響: 旧設計タ ビンの損傷の主要因であったランダム振動、フラッ 旧設計タービンの損傷の主要因であったランダム振動、フラッ シュバックの影響については、11~14段を模擬した縮小モデル を製作し、これを用いた試験を実施。この結果、発生する応力が 疲労限に達しないことを確認。 (ランダム振動+フラッシュバック)時の各段の応力評価 第12段 新 発生応力の 疲労限に 対する比率 (%) 旧 第13段 第14段 23 200 19 19 縮小モデル (北陸電力から入手) 23 その他(タービンの振動管理) 以上の各部位ごとの個別の評価に加え、 以上の各部位ごとの個別の評価に加え 運転中は、車軸の10箇所に設置された「軸振動検出器」 により 常に軸部の振動の監視を行っており 異常があっ により、常に軸部の振動の監視を行っており、異常があっ た場合は、警報、さらには停止させることとなっていることも 確認。(蒸気タービンの振動管理に関する説明書) 気 振 運転中は軸振動検出器により以下のとおり管理する 運転中は軸振動検出器により以下のとおり管理する。 (単位:mm 両振幅) 軸振動 検出箇所 警報値 停止値 第1~第10軸受 0.175 0.250 24 工事のスケジュール 据付工事開始 :平成22年8月下旬 取替工事完了 :平成23年1月中旬 (注)現時点における計画であり、今後変更があり得る。 25 (参考-1) 柏崎刈羽6・7号の低圧タービン損傷について 柏崎の地震後の機器詳細点検中、低圧タービン 動翼の 部に折損が認められ その後の磁粉探 動翼の一部に折損が認められ、その後の磁粉探 傷検査において指示模様が認められた。 原因調査の結果、地震との関係はなく、発電を止 める際などにタービンを回す蒸気の逆流が起き、 める際などにタービンを回す蒸気の逆流が起き 翼に想定以上の振動を与えたことが原因と確認さ れた れた。 26 (参考-2) 柏崎刈羽6・7号の低圧タービン損傷の概要 志賀2号 折損 12段 [L-2] [L 2] 13段 段 [L-1] 14段 [L-0] 損傷本数 2 0 総本数 256 258 折損 0 0 0 0 指示模様 合計 137 137 柏崎刈羽7号 折損 指示模様 合計 2 90 92 912 0 0 960 総本数 損傷本数 合計 840 総本数 損傷本数 指示模様 柏崎刈羽6号 0 912 0 0 756 0 732 0 5 780 1 1 756 5 0 96 96 780 (注) [ ]内は、柏崎刈羽での呼び名である。 27 (参考-3) (参考 ) 柏崎刈羽6・7号の損傷の原因 柏崎刈羽 号 損傷 原因 L-2段【志賀2号では第12段に相当】 負荷遮断時のフラッシュバックにより、当該翼部に乱流 負荷遮断時のフラッシュバックにより 当該翼部に乱流 が発生した。これによる振動によりき裂が発生・進展し、損 傷した。 L-0段【志賀2号では第14段に相当】 段【 賀 号 第 段 相 】 復水器の真空度が低下した状態で低負荷運転を行った ことにより、疲労限を超えるランダム振動が発生した。これ とにより、疲労限を超えるランダ 振動が発生した。 れ によりき裂が発生・進展し、損傷した。 28 (参考-4) 志賀2号と柏崎刈羽6・7号の原因の違い(1) ◆L-2段【志賀2号では第12段に相当】 ・志賀2号は、ランダム振動にフラッシュバックの影響 志賀 号は、ランダ 振動 ラッシ ックの影響 が重畳したため疲労限界を超え損傷に至ったもの。 ・柏崎刈羽6・7号は、フラッシュバックの影響と翼の共 振が重な 振が重なって疲労限界を超えたもの。 疲労限界を超えたも 志賀2号では、 11~14段部分の縮小モデルを用い 試験 、 振動 た試験により、ランダム振動及びフラッシュバックの 影響があってもその際の発生応力が疲労限に対して 十分余裕があることを確認している。さらに当該翼に ついては、製作した実物大モデルによる試験により、 デ それぞれの影響を確認している。 29 (参考-5) 志賀2号と柏崎刈羽6・7号の原因の違い(2) ◆L-0段【志賀2号では第14段に相当】 ・志賀2号は、損傷していない。 志賀 号は 損傷し な ・柏崎刈羽6・7号は、ランダム振動とタービン内の真空 度の影響が重なって疲労限界を超えたもの。 度の影響が重なって疲労限界を超えたもの 志賀2号では、11~14段部分の縮小モデルを用いた 試験でランダム振動及びフラッシュバックの影響を確認 している。さらに、運転時に真空度が警報値を超えて運 転し続けることは考えられないが、仮に継続したとしても、 疲労限に対して十分余裕があることを確認している。 30 審 査 結 果 北陸電力㈱志賀2号機のタービン取り替え 北陸電力㈱志賀2号機のタ ビン取り替え に係る電気事業法第48条に基づく工事計 画届出は、同法第39条第1項に定める技 条 術基準に適合しており、安全の確保上問 題ないものと判断する。 31