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CONFIDENTIAL - 福岡県リサイクル総合研究事業化センター

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CONFIDENTIAL - 福岡県リサイクル総合研究事業化センター
CONFIDENTIAL
(財)福岡県環境保全公社リサイクル総合研究センター
共同研究プロジェクト
シリコンスラッジリサイクル共同研究成果報告
(研究期間: 平成22~23年度)
平成24年7月27日
NSソーラーマテリアル株式会社
日軽エムシーアルミ株式会社
早稲田大学情報生産システム研究センター
1
NSソーラーマテリアル(株)
CONFIDENTIAL
目次
1.研究期間
2.メンバーと役割分担
3.研究の背景
4.目的・目標
5.研究成果
2
NSソーラーマテリアル(株)
CONFIDENTIAL
1.研究期間: H22年5月~H24年3月
2.メンバーと役割分担
研究代表者
NSソーラーマテリアル(株)
事業・研究分野(★印) および役割分担
★ 太陽電池用多結晶シリコン製造メーカー
・ シリコンの再資源化技術の構築
研究メンバー
早稲田大学
情報生産システム研究センター
(巽研究室)
★ 電子材料、実装材料等の研究
日軽エムシーアルミ(株)
★ アルミニウム精練メーカー
・ シリコンの酸化制御等に関する指導・助言
・ 再生シリコンの活用・評価
3
NSソーラーマテリアル(株)
CONFIDENTIAL
3.研究の背景
太陽電池用多結晶シリコン製造プロセス
シリコンスラッジ(切断くず)を
産業廃棄物として排出
(450トン/年、研究開始前)
4
NSソーラーマテリアル(株)
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マテリアルフロー・研究開始前
凝集沈殿工程
切断工程
切断水
切断屑(150T/年)
+
切断水
シリコンスラッジ
(セメント原料として処理)
(450T/年)
切断ブレード
貯留槽
原料用
インゴット
廃液
5
NSソーラーマテリアル(株)
CONFIDENTIAL
太陽電池用多結晶シリコン製造プロセス
シリコンスラッジ(切断くず)を
産業廃棄物として排出
(450トン/年、研究開始前)
↓
・産業廃棄物を削減したい
・副生成物を有効活用したい
6
NSソーラーマテリアル(株)
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4.目的・目標
(1) 回収技術の確立
シリコンスラッジの簡便で安価な回収技術を確立
する。
(2) 要求品質の実現
アルミ精錬でのシリコンスラッジ利用における要
求品質を確保する。
7
NSソーラーマテリアル(株)
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プロジェクトでの目標=要求品質
要求品質項目
研究開始前の値
目標値
手段
SiO2比率
50%超(推定)
40%以下
固液分離
10%以下
固液分離
および
自然乾燥
含水率
50%超
(凝集剤処理後)
8
NSソーラーマテリアル(株)
CONFIDENTIAL
マテリアルフロー・改善後
切断工程
乾燥工程
(自己発熱)
切断水
固液分離装置
切断屑(150T/年)
+
切断水
切断ブレード
原料用
インゴット
貯留槽
再生シリコン
脱水スラッジ
SiO2比率:
乾燥後の素材中の
SiO2(酸化物)の重量%
SS濃度:
貯留槽中の貯留液中の
シリコン粉の重量%
含水率:
乾燥後の素材中の
水分の重量%
9
NSソーラーマテリアル(株)
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5.研究成果
5-1.成果1: SiO2比率の低減
脱水スラッジSiO2比率(wt%)
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
SS濃度(mg/L)
SiO2比率とSS濃度との関係
SS濃度100,000mg/L以下ではオフラインと同様SS濃度を上げるとSiO2比率
は下がるが、それより高濃度では逆にSiO2比率が上昇した。
10
NSソーラーマテリアル(株)
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SiO2比率とSS濃度の相関データ見直し
→ SiO2比率とスラッジの水槽内での滞留時間との相関に「変換」
槽水替え直後 非定常
50
固形分中のSiO2比率(%)
固液分離装置停止(滞留時
間=80~86hr)
45
脱水スラッジSiO2比率(wt%)
40
40
35
30
25
20
15
10
5
バランス:滞留時間50hr
0
0
50,000
100,000
150,000
デカンターの回収効率を悪く
しSS濃度アップ(滞留時
間=120hr)
200,000
250,000
35
30
25
25
20
15
10
5
0
0
300,000
SS濃度(mg/L)
20
40
60
80
100
120
140
滞留時間(hr)
槽内滞留時間短縮すればSiO2量低減
できると考えた
11
NSソーラーマテリアル(株)
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滞留時間短縮方法
水槽容量の削減
スラッジ回収量増
検証実験にて確認
生産システム上対応困難
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NSソーラーマテリアル(株)
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5-4-3. 滞留時間を短縮した系によるSiO2比率検証結果
定常滞留時間:50時間
貯留槽の容量を少なくする
ことで滞留時間を50時間
から8時間に短縮した。
定常滞留時間:8時間
(水槽容量約1/5、切断スラッジ発生量約1/2~1/3)
固形分中のSiO2比率(%)
40
滞留時間の短縮により短く
すれば、SiO2比率を5%
まで低減することが出来た。
35
30
25
20
15
10
5
SiO2比率
N=3
0
0
20
40
60
80
100
120
140
滞留時間(hr)
=酸化速度*滞留時間
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5-2.成果2: 含水率の低減
50
含水率(重量%)
40
切断直後
5712rpm ①
5712rpm ②
30
採集日
25
46
1日後
16
39
2日後
6
28
3日後
5
17
4日後
3
9
5712rpm ①
5712rpm ②
20
10
0
切断直後
採集日
1日後
2日後
3日後
4日後
経過時間
14
NSソーラーマテリアル(株)
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5-3. 研究成果のまとめ
要求品質項目
研究開始前の値
目標値
達成状況
SiO2比率
50%超(推定)
40%以下
○(達成)
含水率
50%超
10%以下
○(達成)
(凝集剤処理後)
結論:
1.SiO2比率低減:
固液分離、および槽容量の縮小による滞留時間の短縮で
目標達成
2.含水率低減:
固液分離装置による固形分離と、自己発熱の組み合わせで
目標達成
→回収技術を確立し、要求品質を実現することができた。
15
NSソーラーマテリアル(株)
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