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「ヒラタ精機第二工場」クールチューブ導入の紹介

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「ヒラタ精機第二工場」クールチューブ導入の紹介
―― 実 施 例 ――
「ヒラタ精機第二工場」クールチューブ導入の紹介
清水建設㈱ 広島支店 梶 本 唯 明
■キーワード/
■キーワード/熱伝達・省エネルギー・土壌熱交換外気処理設備・測定
1.はじめに
2.工場概要
本工場は縁結びで有名な出雲大社に近い平田市に位置
建 築 名 称 ヒラタ精機㈱ 第二工場新築工事
し,海の幸が豊富な日本海や四季を彩る山々の中で,夕
所 在 地 島根県出雲市西郷町字小池
日が映える宍道湖などの美しい自然に囲まれたこの地に
敷 地 面 積 80,615.00fl
根をおろし,1972年7月マツダ精機㈱として進出し,
延 床 面 積 17,649.60fl
トランスミッション技術でMT車・AT車・ハイブリッド
構 造 鉄骨造
車のすべてを扱うトップ企業である。また地球環境保全
主 用 途 自動車部品製造工場
に貢献するためのあらゆることに対して省資源を推進
設計・施工 清水建設㈱ 広島支店
し,環境破壊の予防に力点を置き,活動を進めている。
そうして2001年9月1日に社名をヒラタ精機㈱に変更
3.工場クールチューブ構成機器
し今日に至り目ざましい発展を遂げ,今後の需要に適応
∏
すべく地中熱を利用した環境配慮型工場として2008年
クールチューブ(1次チューブ)架橋ポリ800φ
(外気取入口∼空調機までのチューブ)
1月第二工場を新築したので,その設備について紹介す
る。写真−1は工場全体の航空写真で右半分が第二工場,
約120m−5セット
π
写真−2は第二工場南側に位置している厚生棟と玄関の
クールチューブ(2次チューブ)架橋ポリ600φ
(空調機∼最遠部までの幹線チューブ)
写真である。
約120m−5セット
∫
クールチューブ(SAチューブ)
架橋ポリ300φ
(幹線チューブ∼吹出口までのチューブ)
約10カ所−5セット
N
約110m
AHU
写真−1 工場全貌
防火水槽
AHU
1次
AHU
1次
AHU
1次
AHU
1次
1次
約138m
写真−2 厚生棟外観
ヒートポンプとその応用 2010.3.No.79
SA
SA
SA
SA
SA
2次
2次
2次
2次
2次
図−1 クールチューブ平面設備図
― 14 ―
―― 実 施 例 ――
ª
空調機
(AHU−1∼5)
屋外型床置式(外気処理暖房運転用)
5台
風 量 12,000„/h(INV) 5.5kW
空調機5台
加熱能力 140kW
2方弁比例制御
(図−1で北側に5台配置されている)
º
真空温水器(BG−1∼3)
屋外型床置式
(暖房運転用)
3台
加熱能力 349kW
外気取入口
HI−LO−OFF運転台数制御
(図−1で北東角に3台配置されている)
Ω
写真−3 空調機配置
製缶類
HS−1(温水送りヘッダ)
2,000×250φ 1台
HR−1
(温水還りヘッダ)
2,000×250φ 1台
EXT−1膨張タンク(密閉式)
227Î
1台
ベンチレーター10箇所
(図−1で北東角に配置されている)
æ
循環ポンプ(PH−1)
PH−1
(SUS製)500Î/min
1台
(図−1で北東角に配置されている)
ø
ベンチレータ 10基
床吹出し口(50個)
4.クールチューブ概要
4−1 土壌熱交換器
『クールチューブ』は外気取り入れ風道(1次チュー
写真−4 工場内完成図
ブ)を地中に埋設することにより,土壌の温度でチュー
ブ内の外気をチューブを介して熱交換を行い外気処理を
より低いため,夏季は冷却効果を助け,冬季は温熱効果
行うシステムである。夏季においては当然外気温度より
を助けることになり省エネルギー効果を発揮できるシス
土壌温度が低く,冬季においては外気温度が土壌の温度
テムである。今回ヒラタ精機㈱第二工場では,夏季はク
1
2
3
4
5
6
② C-1(地中温度)
RA 600×550
外気温度
L
SA BOX
K
B-3
B-1
⑥
J
930
MD500×500
⑩
⑦
VD500×500
90
VD600×800
A-1
800
×600
670
A-2
A-3
VD
MD(夏閉・冬開)
③
610
740
④
①
720
OA BOX
I
:おんどとり設置位置
H
A-4
:CP盤温度指針
G
C-2∼ 5
屋外
⑧
工場内
H=5.0m
F
工場内中央柱部
E
⑪
B-2
B-4
H=2.5m
VD
D
⑥
⑨
A-3
B
A-1
A
②
H=2.7m
A-2
H=1.5m
H=0.5m
VD
①
C
H=1.5m
MD
MD VD
A-5
H=1.5m
④
20m
A-4
⑦
60m
⑧
⑨
A-5
120m
120m
③
図−2 クールチューブ系統図と測定位置図
― 15 ―
ヒートポンプとその応用 2010.
3.
No.79
―― 実 施 例 ――
ールチューブのみの効果で作業環境(工場内の蒸し暑さ)
表−1 熱負荷条件
熱負荷(W)
の改善をはかり,冬季もクールチューブのみの効果で作
case1
(夏季)
case2
(冬季)
人 体
5,500
−
照 明
73,649
−
業環境
(朝の工場内の底冷え)
の改善をはかり,限られた
期間のみ補助的に温水コイルを介してのガス焚きの温水
器(真空ボイラ)と温水循環配管を配置したシステムとな
機 器
480,191
480,191
っている。また写真−8に見られるように床に50カ所
通 過 熱
440,646
(※1)
−661,230
の風量調節可能型吹出口を設け,吹出方向も自在にルー
透過日射
77,183
−
バーの配置を変更することにより可変可能となってい
※1 ガラスの吸収熱量は,プログラム上で設定
る。
表−2 換気および吹出温度条件
5.設計条件とシミュレーション
クールチューブの基本設計にあたり,下記事項につい
て検討を行い実施設計とした。
∏
地中温度と埋設深度について
拡張アメダスによる出雲市の外気温度と地中温度の
全年度平均のデータを使用し,深さ1.5m以下で(年間
10.0℃∼20.0℃)温度変化の外乱が少ないことから採
用することとした。
π
チューブの材質について
個数 風量 総風量
風速 吹出温度
(個)(„/h・台)(„/h) (m/s) (℃)
床吹出
50
case1
ベンチレータ(※2) 10
(夏季)
窓
−
床吹出
40,000
1.05
28.0
27,328 273,280
0.63
−
800
50
case2
RA
5
(冬季)
ベンチレータ(※3) 10
−
233,280
−
−
1,200
60,000
1.58
35.0(※4)
8,000
40,000
2.47
−
2,000
20,000
0.05
−
※2 ベンチレータの自然換気量は,トップライト温度を40.0℃
と仮定した風量とした
※3 ベンチレータからは余剰空気を逃がした
※4 温水器使用時
土中埋設の観点から耐食性,軽量性,鋼性,耐水性
110m
に優れ,また東京で過去使用実績のある“高密度ポリ
N
エチレン製波付管”を採用した。
■
∫
37.0
35.0
■
■
37.0
37.0
■
チューブの太さと長さおよび面速について
■
本社環境エネルギーソリューション部と協力し,熱
■
■
37.0
交換効率を配慮しチューブ内通過風速を2.0m/sec,チ
■
36.0
36.0
■
35.0
■
36.0
■
36.0
■
37.0
■
■
36.0 ■ 35.0
■
35.0
36.0
■
37.0
■
37.0
■
37.0
37.0
37.0
■
ューブ径800φでシミュレーションを行い,1次チュ
ーブのチューブ径と長さについては処理風量から800
138m
■
35.0
37.0
■
■
■
37.0
38.0
φで計画し,長さについては1次チューブ120m以上,
■
■
34.0
■
36.0
■
■
38.0
38.0
■
温度
(℃)
45.0
44.0
43.0
42.0
41.0
40.0
39.0
38.0
37.0
36.0
35.0
34.0
33.0
32.0
31.0
30.0
38.0
36.0
■
38.0
2次チューブ120m以上を採用した。
5−1 設定案
case1:夏季,床吹出(全体5列で50カ所)
38.0
■
■ 38.0
■
■
38.0
■
38.0
■
38.0■ 37.0
38.0 ■ 38.0
■
case2:冬季,床吹出(全体5列で50カ所)
■
5−2 計算条件
∏
36.0
∫
■
36.0
■
35.0
■
37.0
■
36.0
図−3 case1 夏季・吹出口50カ所 温度分布(FL+1,500㎜)
※ 床面吹出温度は28℃であるがFL+1,500での分布図
外気条件
夏季:32.0℃,冬季:−3.0℃
π
37.0 ■ 37.0 ■ 35.0
110m
熱負荷条件
■
39.0
■
39.0
11.8m
換気および吹出温度条件
図−4 case1 温度分布
(F通り断面)
■
35.0
■
■
35.0
■
■
38.0
熱負荷条件を表−1に示す。
33.0
■
39.0
35.0
■
39.0
■
40.0
■
35.0
■
33.0
換気および吹出温度条件を表−2に示す。
5−3 case1 夏季・吹出口50カ所
5.3m
解析シミュレーション結果
FL+1,500Ÿの水平断面とF通りの鉛直断面について
■
の解析結果を図−3・4に,吹出口近傍拡大断面図を
■
37.5
■
図−5・6に示す。
(カラーレンジが異なっている)
2.8m
■
37.5
■
33.5
■
■
■
36.5
■ 35.5
■
30.5
34.5
36.5 ■ 36.0■ 34.5
38.5
■
33.0
38.0
■
37.0
36.5
■
■
29.0
■
32.5
■
35.0
図−5 case1 温度分布
(吹出口近傍拡大断面図)
ヒートポンプとその応用 2010.3.No.79
― 16 ―
温度
(℃)
40.0
38.5
37.0
35.5
34.0
32.5
31.0
29.5
28.0
26.5
25.0
―― 実 施 例 ――
5.3m
■
5.3m
風速
(m/s)
1.0
0.9
0.2
■
0.8
2.8m
■
■
■
0.7
0.6
0.1
2.8m
0.5
■
0.2
0.2
■
■
0.4
■
■
0.4
■
0.1
■
■
0.6
0.6
0.8
0.3
■
■
■
0.6
0.3
0.3
0.3
0.8 ■ 0.9
■ 0.9
■ 0.9
図−6 case1 風速分布
(吹出口近傍拡大断面図)
図−10 case2 風速分布
(吹出口近傍拡大断面図)
5−4 case2 冬季・吹出口50カ所
6.チューブの施工
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
施工にあたっては地下水位や土質に配慮しGL−1,500
温水器使用時の解析シミュレーション結果
FL+1,500㎜の水平断面とF通りの鉛直断面について
0.7
0.6
0.5
0.3
0.3
■
■
■
■
0.7■ 0.9
0.3
■
0.1
0.0
0.2
0.3
0.3
■
0.2
0.3
0.5
■
■
0.4
0.3
■
0.3
風速
(m/s)
1.0
0.9
をチューブ天端として大型掘削機械で施工を行った。
チューブの施工は単純な施工であるが,工場の土間の
の解析結果を図−7・8に,吹出口近傍拡大断面図を
耐圧や生産機器の耐荷重についても慎重に検討を進める
図−9・10に示す。
必要がある。今回使用したチューブは,道路の地下に埋
設される排水管でクボタシーアイ製の高密度ポリエチレ
110m
N
■
■
16.0
23.0
■
138m
■
20.0
■
■
18.0
17.0
19.0
17.0
■
■
■
■
17.0
■
18.0
■
19.0
■
18.0
■
19.0
■ 19.0
■
18.0
■
17.0
18.0
■
■
22.0
■
16.0
17.0
■ 23.0
17.0
■
18.0
18.0
■
■17.0
■
■
19.0
■ ■ 16.0
16.0
16.0 ■ 16.0
次に,各一次チューブからSAチューブ・床吹出口ま
■
15.0
■
16.0
■
16.0
■
16.0
■
15.0
■
22.0
水密性の施工品質を高めた。
15.0
15.0
■
18.0
トボンド溶接を工場加工し現場接続は直管部のみとし,
■
17.0
■
ン製波付管を採用し,ジョイントはポリエチレンのヒー
■14.0
■
14.0
15.0
19.0
■
■
■
■
■
21.0
18.0
■ 18.0
■
16.0
での施工状況写真(写真−5・6・7・8)
を紹介する。
温度
(℃)
25.0
24.0
23.0
22.0
21.0
20.0
19.0
18.0
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
図−7 case2 冬季・吹出口50カ所 温度分布(FL+1,500㎜)
※ 床面吹出温度は35℃であるがFL+1,500での分布図
110m
11.8m
■
■
18.0
22.0
■
■
19.0
18.0 ■ 19.0
■ 18.0
■
18.0
20.0
■
■
■
17.0
19.0
■
16.0
■
16.0
写真−5 800φ一次チューブの敷設状況
(GL−1,500天端)
図−8 case2 温度分布
(F通り断面)
5.3m
■
■
18.0
■
19.0
■
23.0
■
24.0
20.0
2.8m
■
■
27.0
19.0
■
26.0
■
■
27.0
31.0
温度
(℃)
35.0
33.0
31.0
29.0
27.0
25.0
23.0
21.0
19.0
17.0
15.0
図−9 case2 温度分布
(吹出口近傍拡大断面図)
写真−6 600φ二次チューブの敷設状況
(GL−2,000天端)
― 17 ―
ヒートポンプとその応用 2010.
3.
No.79
―― 実 施 例 ――
7.測定結果
測定結果は生産機器および人的熱負荷はない状況で計
測したデータである。
図−11の冬季測定結果で,1月10・11日の外気温度
(青線)が2℃程度でも工場内部は6∼8℃で推移し,チ
ューブのみの効果が4∼6℃あることが分かる。
図−12は中間期(5月30日∼6月2日)までの測定結
果で,6月1日の午後3時ごろで外気温度25.5℃で地中
温度14℃の時,チューブ効果温度は6℃あることが分
かる。
完成して半年後の夏季は冷夏で,設計条件の外気温度
写真−7 300φSAダクトの敷設状況
まで達していないが,図−13に夏季(9月5日∼9月7
日)における測定結果で,外気温度の最高が28℃で地中
温度が18℃の時の一次チューブ温度③は23℃で,効果
温度が5℃あることが分かる。
冬季温水暖房を行うと二次チューブの熱が土壌に伝ぱ
する傾向が見られたが,2009年の冬は外気温度が2℃
程度でも工場内部は5∼12℃で推移し,温水暖房を使
用することなく稼働できた。
完成から1年を経過して冬季・中間期・夏季のデータ
を収集し,チューブの効果を紹介する。
写真−8 荷重および風量調節可能型床吹出口
① 外気 温度℃
④ 1次クールNo.2 温度℃
⑦ 2次クールNo.1 温度℃
(℃)
14
12,000m3/h
(冬・温調なし)
平均温度差(④−①)=4.4℃
平均外気温度=4.3℃
8,000m3/h
(夏・温調なし)
平均温度差(④−①)=3.5℃
平均外気温度=4.1℃
12
2
9 8 7
10
風量
2,500m3/h
風量
2,000m3/h
風量
1,500m3/h
面速5.0m/s
風量
3,500m3/h
8,000m3/h
(夏・温調なし)
平均温度差(④−①)=4.8℃
平均外気温度=2.0℃
風量
4,000m3/h
2次クール
チューブ
内のAHU
最寄と最
速との温
度差
8
5 6 4
4
風量
3,000m3/h
風量
4,500m3/h
最小温度差
6
③ 1次クールNo.1 温度℃
⑥ 給気 温度℃
⑨ 2次クールNo.3 温度℃
② 地中 温度℃
⑤ 還気 温度℃
⑧ 2次クールNo.2 温度℃
最大温度差
クールチューブの効果
3
2
1
0
平成21年
1月7日
−2
平成21年1月8日
平成21年1月9日
平成21年1月10日
平成21年1月11日
平成21年1月12日
18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12
(時)
図−11 冬季測定結果
(クールチューブのみ)
ヒートポンプとその応用 2010.3.No.79
― 18 ―
―― 実 施 例 ――
①外気温度℃
②地中温度℃
⑤給気温度℃
⑧2次クールNo.3温度℃
④1次クールNo.2温度℃
⑦2次クールNo.2温度℃
③1次クールNo.1温度℃
⑥2次クールNo.1温度℃
(℃)
26.0
25.0
空調機停止(トップライト開)
24.0
1
23.0
空調機運転(8,000„/h)
クールチューブ効果
22.0
21.0
20.0
5
19.0
18.0
3 6
7
8
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
2
4
12.0
11.0
10.0
9.0
平成21年5月31日
平成21年5月30日
平成21年6月1日
平成21年6月2日
8.0
23:40 3:40 7:40 15:50 19:50 23:50 3:50 7:50 11:50 15:50 19:50 23:50 3:50 7:50 11:50 15:50 19:50 23:50 3:50 7:50
1:40 5:40 13:50 17:50 21:50 1:50 5:50 9:50 13:50 17:50 21:50 1:50 5:50 9:50 13:50 17:50 21:50 1:50 5:50
図−12 中間期測定結果
(℃)
35.0
①外気温度℃
⑤H=1500温度℃
②地中温度℃
⑥H=1500温度℃
2009.09.05∼09.07
③一次クールNo.1温度℃
8,000„/h(温調なし)
30.0
熱交換最大温度差
1
25.0
20.0
15.0
④H=1500温度℃
4
5
6
3
2
10.0
5.0
平成21年9月5日
AM 11:00
平成21年9月5日
PM 1:00
平成21年9月5日
PM 3:00
平成21年9月5日
PM 5:00
平成21年9月5日
PM 7:00
平成21年9月5日
PM 9:00
平成21年9月5日
PM 11:00
平成21年9月6日
AM 1:00
平成21年9月6日
AM 3:00
平成21年9月6日
AM 5:00
平成21年9月6日
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平成21年9月6日
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平成21年9月6日
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平成21年9月6日
PM 1:00
平成21年9月6日
PM 3:00
平成21年9月6日
PM 5:00
平成21年9月6日
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平成21年9月6日
PM 9:00
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PM 11:00
平成21年9月7日
AM 1:00
平成21年9月7日
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平成21年9月7日
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平成21年9月7日
AM 9:00
0.0
図−13 夏季測定結果
8.採用のメリット
A
9.おわりに
環境にやさしい外気処理の方法でCO2削減に有効で
ある。
本稿では紹介しきれないいくつかの環境配慮設備がこ
の施設には施工されている。厳しい経済情勢の中で,建
B
工場のように大空間の施設に有効である。
築主である㈱音戸工作所殿・ヒラタ精機㈱殿の積極的な
C
外気処理を行った外気を一般居室の空調換気扇の
協力がなければ,この工場のような建物の実現は非常に
難しかったと考えられる。
OAとして利用することにより一段と効果がある。
D
土間下に埋設する簡単構造である。
E
水利の豊富な場所での施工で効率の向上も可能であ
る。
この建設プロジェクトを通して,生産工場のリーダー
としての意欲的な姿勢に心より敬意を表し,またご尽力
いただきました関係各位の皆さまに,感謝いたしますと
ともに,今後のご活躍を期待いたします。
― 19 ―
ヒートポンプとその応用 2010.
3.
No.79
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