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配布資料(PDF - 押出成形解析~HASLホームページ

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配布資料(PDF - 押出成形解析~HASLホームページ
第1回
回 PolyCAD/Advanceユーザ会
ユーザ会
『ユニメルト、パイナップルミキシングエレメント
を配置したバリアフライトタイプ
大型単軸スクリュー生産機
の性能解析』
積水化学工業(株)
高機能プラスチックスカンパニー
技術・CS部
技術・ 部 生産技術グループ
千葉 高充
2011.10.7(金)中野サンプラザ 研修室3(8F)
1
施策と検討方法
バリアフライト
ミキシング
施策
現状スクリュー(以下
現状スクリュー 以下Scと略記))外観
以下 と略記))外観
施策
1)ミキシングを1個外す⇒600kg/hrが限界(目標未達)
2)完全に1から新規Sc作製⇒工場サイドNG(リスク:大、納期:長の為)
3)圧縮比((供給部の体積)/(計量部の体積))を下げる⇒これで検討
検討方法
1)ラボ機による検証実験(現状Sc(圧縮比
(圧縮比1.7)と新機
)と新機Sc(圧縮比
(圧縮比1.2))の性能比較
1)ラボ機による検証実験(現状
(圧縮比
)と新機
(圧縮比
))の性能比較
i)
未溶融物の発生確認
ii) 気泡巻込みの発生確認
圧縮比↓によりi), ii)の発生リスク
が生じるため確認
iii) 押出機出口温度比較
iv) NextruCAD/Advanceの計算値
の計算値vs実験値の比較
の計算値 実験値の比較
⇒計算値vs実験値に相関取れた場合、生産期スクリュースケールアップに使用
2)NextruCAD/Advanceによる生産機用新規
による生産機用新規Sc性能評価
2)
による生産機用新規 性能評価
ラボ機実験の目的・方法
目的
1)現状Sc(圧縮比
1)現状 (圧縮比1.7)と新規
(圧縮比 )と新規Sc(圧縮比
)と新規 (圧縮比1.2)の性能比較
(圧縮比 )の性能比較
2)NextruCAD/Advanceの計算値
の計算値vs実験値の比較
2)
の計算値 実験値の比較
方法
主原料
架橋剤
耐候剤
押出条件
押出量[kg/hr]:14
バレル温度[℃]
C1:80, C2:80, C3:80, C4:90, C5:90
単軸押出機
背圧[MPa]:10
単軸押出機外観写真
φ45, L/D35単軸押出機外観写真
1)実験確認項目
i)
未溶融物の発生確認
目視により確認
ii) 気泡巻込みの発生確認
iii) 押出機出口温度比較⇒押出機直後の熱電対により測定
iv) 押出機軸方向圧力分布比較⇒軸方向に並んだ圧力計により測定
2)使用Sc外観図
2)使用 外観図
i)現状
現状Sc(圧縮比
現状 (圧縮比1.7)
(圧縮比 )
ii)新規
新規Sc(圧縮比
新規 (圧縮比1.2)
(圧縮比 )
*今回は純粋に圧縮比の影響を調査する為、ミキシング装着無
バレル
:現状Sc谷径
:新規Sc谷径
使用Sc溝深さイメージ図
使用 溝深さイメージ図
新規Sc谷径は現状Scに比べ計量部谷径を小さく(溝を深く)したSc
3)Simulation
model
3)
i)
樹脂粘度データ
*第一Newton領域は計算には使用しない
80℃
押出機内剪断
速度領域
90℃
100℃
剪断粘度の計測データとFittingデータ比較
データ比較
剪断粘度の計測データと
押出機内剪断速度領域ではかなりの精度でFitting可能
ii) 新規Sc形状
新規 形状model
形状
φ 45mm, L/D35
2D展開情報の加工機能
展開情報の加工機能
を使いサブフライト流入部
を閉鎖
バリアフライト流入部拡大図
バリアフライト流出部拡大図
新規Sc
新規 model 外観図
*現状Scも同様に作製
補足:NextruCAD/Advanceを利用したバリアフライトスクリューの
を利用したバリアフライトスクリューのmodeling方法
方法
補足:
を利用したバリアフライトスクリューの
①下図ベースモデルを作成
ゾーン3
Mainフライト
ゾーン2
NextruCAD/Advance
によるmodeling
ベースモデル
(ブロックを3ゾーン
(ブロックを ゾーン
に分割)
ゾーン1
Subフライト
②加工機能利用し、ゾーン
フライトをチャネ
1,3のSubフライトをチャネ
1,3の
ル属性に変更
③加工機能利用し、ゾーン
1,3のチャンネル部を適当
1,3のチャンネル部を適当
なフライト属性に変更
バリアフライト部の展開図
ゾーン3
ゾーン2
ゾーン1
ゾーン3
ゾーン2
ゾーン1
ラボ機実験結果
i)
未溶融物
新規Sc(低圧縮Sc)でも発生無
ii) 気泡巻込み
iii) 押出機出口温度比較
現状Scと新ScのQ/Ns比較
現状Scと新Scの温度比較
1.65
1.60
2℃低下
94.0
Q/Ns上昇
1.55
Q/Ns
温度[℃]
95.0
93.0
1.50
1.45
1.40
92.0
1.35
現状Sc
新規Sc
現状Sc
新規Sc
iv) 押出機軸方向圧力分布比較
現状Scと新規Scの軸方向圧力分布比較
8
圧力[MPa]
現状Sc
圧縮部
計量部
6
新機Sc
低圧縮化により圧縮部
内圧が激減
4
供給部
2
0
0
5
10
15
20
位置[D]
25
30
35
計算結果 温度分布
新規Scの温度分布計算結果
新規 の温度分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
計算結果 圧力分布
新規Scの圧力分布計算結果
新規 の圧力分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
計算結果 ソリッドベッド分布
計量部流入前にソリッドベッド0⇒
未溶融は発生しないことを表現可能
新規Scのソリッドベッド分布計算結果
新規 のソリッドベッド分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
実験結果vs. 計算結果の温度比較
実験結果vs. 計算結果の温度比較
95
誤差:0.7%
誤差:
計算結果
91
誤差:0.2%
誤差:
実験結果
92
計算結果
93
実験結果
温度[℃]
94
90
現状Sc
新規Sc
温度の実験値と計算値の誤差:±0.5%
実験結果vs. 計算結果の圧力分布比較
実験結果vs.計算結果の軸方向圧力分布比較(現状
現状Sc)
現状
圧力[MPa]
8
実験結果
計算結果
6
4
2
0
0
5
10
15
20
位置[D]
25
30
35
圧力分布は多少ズレが生
じるが、相対的な傾向は
予測可能
実験結果vs.計算結果の軸方向圧力分布比較(新規
新規Sc)
新規
圧力[MPa]
8
実験結果
計算結果
6
4
2
0
0
5
10
15
20
位置[D]
25
30
35
ラボ機解析結果まとめ
1)温度は高精度で予測可能
生産機スクリュー設計に展開可能
2)圧力分布は相対的な傾向把握可能
補足:実験値との併せ込みFactor
補足:実験値との併せ込み
i)
固体輸送部の摩擦係数調整
ii) スリップ係数調整
スリップ係数により
スリップ係数により牽引力を増減
により牽引力を増減
スクリュー内部流動イメージ図
NextruCAD/Advanceによる生産機解析
目的
1)NextruCAD/Advanceにより現状
により現状Scと新規
1)
により現状 と新規Scの温度比較
と新規 の温度比較
2)現状Scと新規
応用適用事例)
2)現状 と新規Scの架橋剤反応率比較(
と新規 の架橋剤反応率比較(NextruCAD/Advance応用適用事例
の架橋剤反応率比較(
応用適用事例)
方法
1)Simulation
model
1)
2)温度比較
現状Sc(2条件)、新規Sc(1条件)の3条件の押出
機出口平均温度を比較
現状Sc(圧縮比1.7):500kg/hr(架橋無)、700kg/hr(架橋有)
新規Sc(圧縮比1.4):700kg/hr *圧縮比は余裕を見て1.4と(ラボ機では1.2)
押出条件
バレル温度[℃]:75
背圧[MPa]:13
回転数[rpm]
:31.2(現状Sc500kg/hr)
:43.2(現状Sc700kg/hr)
ユニメルト内部流動イメージ図
:28.1(新規Sc700kg/hr)
樹脂:ラボ機と同一
ミキシングエレメントmodel外観図
外観図
ミキシングエレメント
計算結果 温度分布
ユニメルトミキシング部で発熱⇒
実際の傾向と同じ
新規Scの温度分布計算結果
新規 の温度分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
計算結果 圧力分布
ユニメルトミキシング部で昇圧⇒
実際の傾向と同じ
新規Scの圧力分布計算結果
新規 の圧力分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
計算結果 ソリッドベッド分布
計量部流入前にソリッドベッド0⇒
未溶融は発生しないことの裏付け
新規Scのソリッドベッド分布計算結果
新規 のソリッドベッド分布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
ユニメルトミキシング流速分布結果
新規Scのユニメルトミキシング流速布計算結果
新規 のユニメルトミキシング流速布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
パイナップルミキシング流速分布結果
新規Scパイナップルミキシング流速布計算結果
新規 パイナップルミキシング流速布計算結果
*現状Scも同様に計算実施
押出機出口温度結果比較
現状Sc と新規Sc の押出機出口温度比較
140
温度, T [℃]
130
参考:現状Sc金型出口温度実験結果
120
現状Sc計算結果
現状 計算結果
110
100
90
現状Sc計算結果
現状 計算結果
80
11.6℃温度低下
70
60
300
400
500
600
押出量, Q[kg/hr]
700
800
NextruCAD/Advanceの長所/短所
長所
①大規模モデルの高速演算可能
万メッシュ以上、非ニュートン反復計
本生産機解析モデル(トータル4万メッシュ以上
万メッシュ以上
算回数40回)の解析に要する時間が5分
分以内(使用PC仕様は下記)
②解析結果の把握が容易
高価なHigh End CAE(FEMソルバー)と同等の3D解析結果表示が可能
③ユーザーの要望に迅速に対応
短所
①押出量が現実と乖離⇒Fittingパラメーターによりチューニング必要有
パラメーターによりチューニング必要有
①押出量が現実と乖離⇒
i) Solid部が固体輸送理論(
部が固体輸送理論(Plug
flow model)使用のため押出量予測精度↓
)使用のため押出量予測精度↓
部が固体輸送理論(
ii) Tadmor modelのため溶融可塑化部予測精度↓、押出量予測精度↓
のため溶融可塑化部予測精度↓、押出量予測精度↓
NextruCAD/Advanceに対する今後の要望
ペレット
溶融樹脂
溶融可塑化部は離散モデルから連続
体へ滑らかに相変化(ソリッドベッドの
破壊などわかれば尚良い)
ペレット
固体輸送部はDEMにより計算
により計算
固体輸送部は
代表的なミキシングの
モデルフォーマットが
あれば有難い
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